船用柴油机机油压力异常故障检修

日期:2013/10/4     来源:中国柴油机服务网     已阅读:2194 次   返回 关闭  打印

故障现象:一艘拖轮左发电用柴油机(6135)在作业过程中,发出机油压力低压警报,停车换用右发电柴油机继续作业。

故障诊断:拆检左发电用柴油机的曲轴箱检查,在油底壳内发现机油泵损坏备件——推力环,判断为机油泵损坏。

随即拆检柴油机自由端传动齿轮箱准备更换机油泵时发现,机油泵紧固螺母松脱导致多个传动齿轮损坏,从而导致机油泵转动速度低,系统滑油低压,柴油机滑油低压保护停车。

更换损坏的传动齿轮组件及机油泵、机油压力表后试车运行观察。发现刚起动后机油压力较高,可达0.6MPa,但运行20分钟左右,油温上升(60℃),压力降至0.25MPa,比正常运行时压力范围(0.35-0.45MPa)低较多,继续检查曲轴箱、缸头及凸轮轴各运动部件的润滑系统,均未见异常。怀疑机油泵端面间隙过大,内漏过多导致压力下降。

再次更换机油泵,但起动机油压力过高,压力下降较快的现象仍未解决。在调低机油压力报警值(调至0.20MPa)、调小机油压力旁通阀后,运行时机油压力为0.3MPa左右,柴油机可维持运行。

将凸轮轴拆出,检查凸轮轴轴承间隙,更换推力片,情况仍未改善。且柴油机运行时机油压力已降至0.22MPa0.25MPa。再次对柴油机吊缸检修,检查连杆大小端轴承间隙,缸头各运动组件均未发现异常。

在做了如此多而细致的工作后,机油压力异常低压的故障仍未排除。回忆检修过程的所有拆检过的部件中,只有传动齿轮箱没有复检过,问题是否出在此处?

故障排除:再次拆开传动齿轮箱,仔细检查、分析,终于发现用于润滑转动齿轮的部件——喷嘴塞(备件号761-07-023b,塑料材质)喷孔部分堵塞、喷嘴塞底座部分开裂变形。更换铜质喷嘴塞后,起动时机油压力为0.5MPa0.6MPa,运行时机油压力在油温上升后可长时间维持在0.36MPa0.42MPa,柴油机低压故障得到彻底排除。

据此可判断此台6135柴油机机油压力在起动后异常高压是由于喷嘴塞堵塞,导致温度低粘度大的机油无处卸压而成;而压力的快速下降则是由于油温升高后,机油大量从裂缝处外泄而降低。一个小小的喷嘴塞,一处很难出现的隐患就可导致整台机器运行时部分压力值(油压)达不到规定范围。由此可见,当机器设备出现异常现象时,需耐心、仔细分析原因、排除故障就应从整个系统入手,不能有遗漏,从易到难,逐步排除,才能分析出主要原因,才能排除故障,才能维持船舶设备在高标准的正常范围内运行。

 
 
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