维修不当导致柴油机曲轴断裂故障

日期:2013/11/22     来源:中国柴油机服务网     已阅读:2056 次   返回 关闭  打印

故障现象:有一台08-32捣固车的动力道依茨F12L513风冷柴油机大修后正常作业100小时左右,在一次施工作业过程中,突然产生异响,随即自动停车,停机后立即起动柴油机不着火。

停机10min后,再次起动柴油机,起动成功;但柴油机产生“啪、啪、啪”的敲击噪声。开始认为可能出现了“拉缸”故障,拆下排气管观察,没有发现问题。检查气门间隙和喷油系统,均未发现问题。

然后检查机油滤芯,发现有大量的铜屑,所以判断柴油机可能出现了“烧瓦”故障。进一步分解柴油机后,不仅发现部分轴瓦有严重的磨损现象,而且出现了曲轴连杆颈断裂的重大故障。除此之外,柴油机其他部件全部正常。

故障分析:原机损坏的基本情况和大修过程:

⑴基本情况:该机原来存在有起动困难等故障,在一年多的时间里,都是靠进气管喷起动液起动柴油机的。久而久之,对柴油机造成了极大的伤害。直接结果是:该机有5个活塞顶部严重烧蚀,5个缸盖排气门座圈附近严重烧蚀。另外,该机还因缺机油而造成一道连杆瓦严重烧蚀,两道主轴瓦严重划痕,一个气缸轻微“拉缸”。

进一步检查还发现:曲轴箱有三道主轴瓦底孔失圆,圆度误差达0.08mm;更为严重的是曲轴的第三道连杆轴颈磨损量达0.42mm,曲轴弯曲达0.70mm

⑵修复过程:

①更换了全部12个活塞缸套组件、5个缸盖、进排气门、轴瓦及所有密封件等;

②专业修复了曲轴箱;

③专业校直曲轴并按加大1级(+0.25mm)修磨曲轴,部分连杆颈加大2级(+0.50mm)。

⑶曲轴断裂原因

①断轴位置:第三道连杆轴颈,未发现轴颈变黑;

②仔细检查断轴,未发现曲轴轴颈处的过渡圆弧有问题;

③询问使用操作者,也未发现使用不当因素;

④仔细观察,发现断裂处原有微小的纹路;由此判断该曲轴断裂的的原因是:曲轴弯曲后校直过程存在问题,应该是校直不当导致了R处出现了裂纹。由此造成柴油机在修复后正常使用过程中,突然产生断轴故障。

故障修复:现场更换了一根新的曲轴,该柴油机运转正常,在未出现曲轴断裂故障。

经验教训:①柴油机维修时,如果出现类似故障,对曲轴的处理一定要慎重。如果曲轴弯曲太多,最好不要校直而作报废处理。

②柴油机起动困难时,一定要找出原因,不能用喷起动液的方法强行起动柴油机。

③柴油机大修时,应对曲轴等轴类零部件进行磁力探伤处理。

④对于大功率柴油机,曲轴修磨加大级别不应超过两级(+0.50mm)。

 
 
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